寶德流量計(jì)準(zhǔn)確性的外在因素分析
一、影響寶德流量計(jì)準(zhǔn)確性的外在因素分析及處理方法
1.震動(dòng)。寶德流量計(jì)正常工作時(shí),測(cè)量管處于震動(dòng)狀態(tài),對(duì)外來震動(dòng)非常敏感,如果在流量計(jì)安裝區(qū)域存在其他震動(dòng)源,震動(dòng)源的震動(dòng)頻率會(huì)影響流量計(jì)測(cè)量管的震動(dòng)頻率,引起流量計(jì)的異常震動(dòng)和零點(diǎn)漂移,造成流量計(jì)量誤差。
處理方法: 寶德流量計(jì)本身應(yīng)加堅(jiān)實(shí)的支撐或減振板,隔離管道振動(dòng);同時(shí)做小流量切除。
2.電磁干擾。由于傳感器是通過激勵(lì)線圈使測(cè)量管產(chǎn)生震動(dòng)的,如果流量計(jì)工作區(qū)域附近有較大的磁場(chǎng)干擾,會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果造成影響。
處理方法:泵、電機(jī)等能產(chǎn)生電磁干擾的設(shè)備與流量計(jì)間隔至少3米以上, 儀表走線要避開可能產(chǎn)生電磁干擾的設(shè)備。
3.安裝應(yīng)力。在流量計(jì)安裝過程中,如果流量計(jì)的傳感器法蘭與管道的軸沒有對(duì)準(zhǔn),管道所產(chǎn)生的應(yīng)力會(huì)作用到流量計(jì)的測(cè)量管上,引起檢測(cè)探頭的不對(duì)稱或變形,從而導(dǎo)致零點(diǎn)漂移,造成計(jì)量誤差。
處理方法:
(1)寶德流量計(jì)安裝前,將法蘭焊接在工藝管道上,用直管段代替流量計(jì)傳感器,安裝到管道上,然后拆下直管段,再安裝流量計(jì),可減小安裝應(yīng)力。
(2)寶德流量計(jì)安裝完畢后,用手操器或在變送器界面調(diào)出“調(diào)零菜單”并記錄出廠零點(diǎn)預(yù)設(shè)值,調(diào)零完畢后再觀察此時(shí)零點(diǎn)值, 前后兩值要在一個(gè)數(shù)量。如果兩值之間差異較大,則說明安裝應(yīng)力太大,應(yīng)重新安裝。
4.兩相流。目前的流量計(jì)只能做到準(zhǔn)確測(cè)量單相流,而在實(shí)際測(cè)量過程中,當(dāng)工況條件發(fā)生變化時(shí),物料容易汽化, N_3 -形成兩相流,而兩相流往往是人們?nèi)菀缀雎缘膯栴}。氣液的結(jié)合雖然緩沖了儀表的震動(dòng),但要求驅(qū)動(dòng)線路輸出更多的能量以保持流量管的震動(dòng)。由于流量管對(duì)驅(qū)動(dòng)電流本身有限制,一旦為了保持流量管的震動(dòng)而使輸出的電流超出范圍,流量計(jì)將無法準(zhǔn)確測(cè)量。
處理方法:(1)改善物料發(fā)運(yùn)的工況條件,使其含有的氣泡盡可能均勻分布,達(dá)到流量計(jì)正常計(jì)量的要求;(2)流量計(jì)上游安裝消氣器,盡量減少氣液混合現(xiàn)象;(3)嚴(yán)格按照流量計(jì)安裝規(guī)范安裝,測(cè)量液體物料的流量管朝下安裝。
二、案例分析
震動(dòng)、電磁干擾、安裝應(yīng)力這三個(gè)因素,往往在流量計(jì)正式投用前的器具認(rèn)可環(huán)節(jié)就被逐一確認(rèn),并消除隱患,筆者就不再做詳細(xì)分析。然而兩相流的產(chǎn)生往往需要結(jié)合物料性質(zhì)以及發(fā)運(yùn)工況等多因素共同分析,實(shí)際排查中存在一定難度。筆者就兩相流問題以固液兩相、氣液兩項(xiàng)以及特殊的氣液兩相三個(gè)案例進(jìn)行分析。
1.固液兩相———瀝青海運(yùn)出廠
瀝青在正常溫度下呈半固態(tài)。公司瀝青海運(yùn)將瀝青出廠后, 由儲(chǔ)運(yùn)部二車間瀝青罐通過泵輸送至泊位,距離為(2~3)km。瀝青罐溫度為130℃~140℃,管道溫度為100℃左右。目前海運(yùn)出廠的瀝青管線分三段進(jìn)行伴熱保溫,但因傳送距離長(zhǎng),保溫措施并不能使管道內(nèi)瀝青達(dá)到符合計(jì)量要求的特性。加之傳輸初期,管道內(nèi)還留存上次發(fā)料剩余的瀝青,此瀝青由于管道溫度的影響,黏度下降,部分物料從液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài),而管道后端的背壓不足以保持管內(nèi)物料的均勻狀態(tài),所以經(jīng)過流量計(jì)的瀝青為固液混合狀態(tài),直接引發(fā)計(jì)量誤差。
針對(duì)以上分析結(jié)果,計(jì)量人員提出了瀝青海運(yùn)出廠采用流量計(jì)計(jì)量時(shí),必須瀝青管道內(nèi)溫度不低于130℃的要求, 并建議完善保溫措施, 提高伴熱效率。采用打循環(huán)的方式對(duì)管道進(jìn)行預(yù)熱,即在流量計(jì)下游增加循環(huán)管線,發(fā)料前打循環(huán),用罐內(nèi)熱油將管線內(nèi)瀝青頂?shù)簦?以此瀝青保持液體的工作狀態(tài)。另一方面,溶劑脫瀝青裝置瀝青時(shí)加入了碳四溶劑,因此瀝青中含有少量碳四輕烴組分,在高溫、低壓時(shí)氣化,造成氣液兩相。流量計(jì)的運(yùn)行背壓偏低,低于液體的飽和蒸汽壓,會(huì)造成液體汽化,尤其對(duì)于輕烴類液體和液化氣等易揮發(fā)物質(zhì),因此需要增加背壓的要求。
根據(jù)瀝青的工藝和產(chǎn)品特性, 溫度需不低于130℃,壓力不低于0.3MPa,則能計(jì)量的準(zhǔn)確度要求。
2.寶德流量計(jì)結(jié)算的前提就需要解決這兩處的環(huán)氧乙烷氣化問題。針對(duì)這兩點(diǎn), 提出了相對(duì)應(yīng)的解決方案,均在輸送工藝上進(jìn)行解決。是可以在罐裝間隙,始終讓環(huán)氧乙烷以打循環(huán)的方式充滿流量計(jì),以確保寶德流量計(jì)中的環(huán)氧乙烷一直處于液相,避免由于氣液兩相造成流量計(jì)失準(zhǔn)。再就是裝車結(jié)束后,用氮?dú)鈱⒘髁坑?jì)管線后的所有環(huán)氧乙烷吹掃至罐車內(nèi), 以確保所有經(jīng)過流量計(jì)計(jì)量的環(huán)氧乙烷都裝進(jìn)了客戶罐車中,使客戶利益得到保護(hù)。為防止環(huán)氧乙烷氣化,裝車前用氮?dú)鈱⒀b車前壓力控制在0.3MPa,輸送泵出口壓力控制在0.7MPa, 對(duì)灌裝過程中泄壓閥的壓力控制在0.35MPa,并將環(huán)氧乙烷的溫度控制在0℃以下,這樣環(huán)氧乙烷因氣相流失的量可忽略不計(jì)。
3.寶德流量計(jì)有嚴(yán)重超差的情況,且無規(guī)律地在多個(gè)PX裝貨架上發(fā)生。針對(duì)這一情況,對(duì)流量各方面進(jìn)行檢查都無法找到原因。通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),分析其流量、密度、溫度情況,發(fā)現(xiàn)車出現(xiàn)超差時(shí)都會(huì)有密度明顯異常的情況。然而根據(jù)PX的物理特性以及當(dāng)時(shí)的溫度、壓力狀況,不足以造成PX的氣化。那么經(jīng)過流量計(jì)的氣體又是什么呢?
寶德流量計(jì)通過與現(xiàn)場(chǎng)工藝員對(duì)整個(gè)發(fā)運(yùn)流程一步步分析,終于發(fā)現(xiàn)造成密度異常是因?yàn)榇祾叩牡獨(dú)膺M(jìn)入了管線。每天裝料完畢后,氮?dú)忾y門未被關(guān)閉,氮?dú)鈮毫τ直容^高,就會(huì)通過控制閥門泄漏進(jìn)管線,在管線中聚集成氣泡,從而造成流量計(jì)計(jì)量失準(zhǔn)。通過提高對(duì)氮?dú)忾y門的操作要求,針對(duì)氮?dú)庑孤┻M(jìn)行控制,公路灌裝PX車超差的問題得以解決。